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烧结机机头烟气脱硫的工艺

来源:www.37lw.cn 编辑:admin 时间:2017-10-02
1 前言 
  钢铁企业是SO2主要污染源之一,而烧结过程的SO2排放量约占钢铁企业排放总量的40~60%,控制SO2的排放量是企业环境保护的主要任务。而从钢铁生产工艺流程分析,钢铁行业生产过程产生的SO2主要来源于烧结机产生的SO2,因此,控制烧结机生产过程中产生的SO2是重中之重。烧结烟气脱硫作为减排的突破口,对两台180m2烧结机配套增设脱硫设施,从源头上控制污染物的产生,采用旋转喷雾干燥(SDA)工艺,确保颗粒物、SO2、氮氧化物等污染物达标排放,实现减排SO2的目标要求。 
  2 脱硫工艺原理 
  旋转喷雾干燥法这种脱硫工艺,设备简单,运行费用低,脱硫效率高,非常适合处理烧结机产生的SO2。SDA工艺基本组成为制浆系统、喷雾吸收塔、除尘器等。 
  增加脱硫装置后,由烧结主抽风机引出的未处理的烟气进入旋转喷雾吸收塔,旋转喷雾吸收塔进行喷出细小的石灰浆液,烟气与石灰浆液接触,发生物理、化学反应,进行酸碱反应,烟气中酸性成分(SO2)与呈碱性的被雾化石灰浆液中和。因此气体中的二氧化硫和其他酸性物质都被去除,反应产生CaSO3,同时,CaSO3被氧化转化为CaSO4。 
  以CaO含量尽量高的石灰做脱硫剂,石灰经过输送机运送至消化槽,混合制成高浓度石灰浆液,然后根据制成比例为20%左右的石灰浆液,打入石灰浆罐。制备好的石灰浆液从石灰浆罐由泵打入旋转雾化器,浆液被雾化成为细小的颗粒,石灰浆液中的Ca(OH)2与含有SO2的烟气进行充分接触,并发生一系列物理化学的反应,反应生成 CaSO3和CaSO4粉末,烟气中二氧化硫被脱除。属于气液反应过程,反应非常充分。随着水分的蒸发,石灰浆液固体含量增加,水分蒸发逐渐建少,烟气温度也随之降低。 
  脱硫反应产物一部分被吸收塔带走,另一部分随着气流进入袋式除尘器,产物非常细小,通过密闭汽车定期进行运输,综合利用,提高产物利用效率。脱硫后的烟气经过除尘器可以达标排放,满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中排放标准。 
  SDA工艺流程如图1,该系统包括除尘器,旋转雾化器,石灰制浆系统等。 
  3 工艺方案 
  3.1 工艺方案描述 
  燒结产生的烟气(含有SO2、颗粒物、氮氧化物等),通过四电场电除尘器后经过烧结出抽烟囱排放到大气中,污染物含量较高,不能达到国家现行标准,需要增加脱硫除尘设施。增加脱硫设施后,烟气由主抽烟道送至旋转喷雾吸收塔(SDA),与被雾化成小颗粒的含固率为20%左右的石灰浆液充分接触,发生一系列反应。气体中的SO2被充分吸收,达到脱除SO2的目的。同时,水分也被蒸发干燥。烟气和固体颗粒一起进入布袋除尘器,烟气经过净化从烟囱排入大气,达到达标排放。固体颗粒进入布袋除尘器收集,进行综合利用。 
  3.2 系统组成 
  3.2.1 脱硫除尘系统 
  脱硫除尘系统由旋转喷雾干燥吸收塔、布袋除尘器、风机、烟道等组成。烧结机生产过程中产生的烟气,经挡板从烟道分两路进入吸收塔(塔顶和塔中心),烟气与雾化的石灰浆液雾滴在塔内与烟气进行充分的接触,与二氧化硫和其他酸性介质反应产生亚硫酸钙和硫酸钙,同时水分蒸发,石灰浆液干燥。含有固体颗粒的烟气从旋转雾化器出来,然后进入布袋除尘器,产生的固体小颗粒(脱硫灰)被收集,烟气经过除尘起后,二氧化硫、颗粒物、氮氧化物均能达标排放。 
  3.2.2 脱硫浆液制备系统 
  生石灰通过密闭罐车运输到脱硫系统,由压缩空气打到仓顶。通过计量螺旋给料机使生石灰运送至消化罐内,注入水,再用消化罐内的搅拌桨进行均匀搅拌,此时发生化学反应,生成Ca(OH)2,消化罐上的溢流管使浆液溢流到振动筛进行筛分,使沙粒等杂质筛除,浆液进入到浆液罐内,浆液罐由搅拌机进行搅拌。浆液罐底部与石灰浆液泵连接,将浆液打至脱硫塔顶管,通过电脑操作,根据烧结矿烟气流量及SO2含量大小,调节下降浆阀阀门流量,通过管道进入雾化器内。 
  4 主要污染源、污染物及控制措施 
  4.1 废气控制措施 
  电除尘后烧结烟气先进入脱硫塔脱硫,脱硫效率可达97%以上,脱硫后出口烟气粉尘浓度增高,需经袋式除尘器进一步净化处理。本工程新建脱硫系统配套建袋式除尘器1座,袋式除尘器净化后烟气通过烟囱排放,烟气中粉尘排放浓度≤30mg/Nm3,SO2排放浓度≤180mg/Nm3,排放指标符合《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)的要求。 
  4.2 废水控制措施 
  蒸汽凝结水回收用于生石灰消化。 
  烧结机烟气脱硫采用半干法,无生产废水产生。 
  设备检修时,将浆液罐等设备中残留浆液先存放于事故水池中,再通过渣浆泵提升至浆液系统振动筛回用。 
  4.3 噪声控制措施 
  本工程脱硫系统各浆液输送泵、水泵均采用低噪声设备,对增压风机除设有消音措施外,还进行岩棉包覆隔声处理,采取以上噪声控制措施后,风机噪声≤85dB(A)。烧结位于厂区内,离厂边界尚有一定距离,经过距离衰减后,其厂界内的噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》限值。 
  4.4 固体废物控制措施 
  脱硫塔产生的脱硫灰及布袋除尘器产生的除尘灰,用密闭罐车外运,可以用于铺路、生产混凝土及生产水泥,实现固体废物的综合利用。整个脱硫过程没有废水,最终产物是干燥的。 
  5 效果 
  自从增设脱硫装置后,脱硫系统出口颗粒物、SO2、氮氧化物等均得到明显减少,满足国家现行排放标准及相关要求。 
  6 结论 
  ⑴ 本项目建成后将大大降低两台烧结机烧结烟气中SO2的排放量,这将对改善区域大气质量、实现企业洁净、高效生产和构建和谐社会发展等方面起到重要作用,具有显著的环境效益和社会效益。(2)减少烧结支出SO2外排的费用。(3)符合清洁生产型、资源节约型、环境友好型企业发展战略。 
  参考文献: 
  [1] 张自杰.排水工程. [M]北京:中国建筑工业出版社.1999. 
  [2] 汪群慧.固体废物处理与资源化.北京:化学工业出版社,2004(1). 
  作者简介: 
  刘娜欢,1988年12月9日出生,2012年毕业于辽宁科技学院环境工程专业。

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